Alain's Hotend
No dia 19 de abril eu recebi o hotend do Alain Mouette.
Minha primeira impressão foi de um produto de qualidade, feito com muito cuidado, nos mínimos detalhes. Muito bem embalado, já pronto para usar, com resistor e termistor muito bem instalados.
Então o conteúdo do pacote:
- Hotend completo
- 1 x Termistor 100k
- 1 x Resistor
- 2 x pares de fios
- Parafusos e porcas adicionais para fixação na extrusora
- Fibra de vidro
Conteúdo do pacote Alain's Hotend |
Detalhes do bico... |
... o outro lado do bico. |
Trocando o Hotend SeemeCNC para o Hotend do Alain
Agora que começa a odisseia, pois, como previsto, será necessário adaptar o hotend feito para o padrão Dave's Extruder para o Steves Extruder da SeemeCNC.O hotend é mais comprido, que foi até uma vantagem, pois no original o aquecimento se dá no meio de peças plásticas, que no meu caso até derreteram com um super aquecimento.
Outra vantagem é que o novo aquecedor é mais estreito, onde mesmo estando no meio do plástico, sobraria mais espaço para manobras dos cabos dos resistores.
Nesta imagem está a comparação visual do comprimento dos dois modelos.
Note que há uma maior isolamento térmico entre a parte de cima e o aquecedor.
Na foto a direita a mesma comparação, só que de um outro ângulo.
O bico do hotend original foi afrouxado para melhor visualização.
Aqui fica claro que a primeira adaptação será na parte de cima do hotend, que é 10mm mais largo que o espaço disponível na base da extrusora original.
A primeira ideia foi cortar a parte superior do hotend do Alain, para sim encaixar na extrusora.
Começando os trabalhos para a adaptação
A ideia inicial foi cortar a parte superior do hotend, que é a parte de madeira mais larga.Mais um dia se passou, mas veio aquela luz divina de inverter a parte menor para cima e a parte mais larga para baixo, pois assim que impressora esteja funcionando, seria fazer uma nova base para fixar devidamente o novo hotend de uma maneira mais elaborada.
Com o início da desmontagem, aproveitei para tirar umas fotos do interior do hotend.
Na foto a direita está a parte principal do hotend. O bico, onde o plástico é aquecido; o tarugo de teflon, que direciona o filamento para o bico e age como isolante de calor; arruela de teflon, que também haje como isolante de calor; a arruela de metal, para não haver deformação da arruela de teflon com a pressão; e finalmente uma anilha envolvendo o tarugo, também para não haver deformação do tarugo com o aquecimento junto com a pressão do plástico pela extrusora. Teflon, nome comercial, também pode ser encontrado com PTFE, Politetrafluoretileno ou Polytetrafluoroethylene.
Aqui está a adaptação, já montado com a parte de madeira invertida.
Dois parafusos são originais e um parafuso mais longo substituindo o original, utilizado para fixar o hotend na base da extrusora. Assim não há a necessidade de um novo furo para fixação.
Aqui está a base da extrusora fixada no hotend.Nenhum corte ou furo foi feito até aqui. Uma mistura de engenhosidade alemã e o jeitinho brasileiro.
Ajuste final
Mesmo depois de invertido, a parte redonda de madeira afastou 5mm de cada lado do buraco da base e os furos dos suportes do rolamento.Assim foi necessário chanfrar os dois lados que encostavam no plásticos, o corte foi feito rapidamente com a ajuda de uma Dremel.
Depois de ajustado, o hotend estava pronto para fixação na máquina e finalmente começar os testes.
A foto da direita está o hotend perfeitamente adaptado na base da extrusora.
Foi feita pra ela, não foi??? :)
Aqui uma visão de cima, mostrando os parafusos já fixados.
O mesmo angulo, só que com o foco no hotend.
Aqui a foto completa da extrusora e o hotend encaixado, prontinho para imprimir.
O aquecedor foi fixado e os cabos passados no barbante original do hotend, também sem nenhuma alteração.
A correia também está fixada, onde adaptei uma arruela de pressão ajustável. Ela foi cortada em dois pontos, separando um pedaço para lado fixo esquerdo e o fixo/móvel para o lado direito. Ambos os lados são presos nos parafusos existentes por um furo, sem necessidade de desparafusar nada para retirada e a pressão facilmente regulada.
Aqui uma foto de um outro ângulo, já com o hotend aquecido e funcionando.
Da para ver o filamento saindo pela derretimento natural do filamento. A espessura do filamento derretido é de 6,3mm.
Ajustes na placa controladora de temperatura
Terminado os ajustes do hotend, começaram os ajustes na eletrônica da minha impressora SeemeCNC H1.O ajuste necessário foi no controlador de temperatura. Vem no kit da impressora um módulo de controle de temperatura de baixo custo chamado Velleman VM137.
Foi necessário trocar o resistor R5 por um valor menor, para compensar a mudança do termistor de 4k para um de 100k, enviado no kit do Alain.
Isso atrasou em mais um dia os testes, ficando para o sábado os ajustes.
Primeiro teste
Finalmente, depois da eletrônica ajustada, foi a hora de colocar pressão no hotend.Como nunca havia utilizado filamento de 3mm, tudo foi novidade para mim.
Como o filamento esta derretendo bem lento, baixei a velocidade para 10mm/s e tentei a primeira impressão de dois espaçadores, pequenos tubos de 5mm ID x 8mm OD.
O lado direito, que fixou na fita, até formou o círculo. O lado esquerdo não fixou totalmente, ficando aberto.
Lá se foi uma manhã.
Segundo teste
Com a ajuda do Alain, mudei a temperatura de extrusão de 200 C para 230 C, bem acima do que eu estava acostumado.Agora a impressão funcionou como esperado, a peça não tem como ficar perfeita com a impressão de uma única peça.
O hotend está funcionando perfeitamente, nenhum vazamento foi detectado.
Aparentemente o filamento demora um pouco a sair depois de resfriar e esquentar novamente, certamente pelo espaço de 3,6mm do interior do bico. Mas é só uma tese, tem que fazer testes para comprovar. Mas isso não atrapalhou a impressão e também acontece com bico original, em menor proporção certamente devido ao menor comprimento do bico.
O filamento de 3mm requer maior pressão do que o filamento de 1.75mm, com isso notei que o filamento está escorregando na entrada da extrusora, que é lisa.
Resolvi não imprimir mais objetos e assim planejar novos ajustes na extrusora da seemecnc para trabalhar com maior pressão e fazer o filamento fluir com mais precisão.
Lá se foi a tarde e a noite com este post. :)
Estou animado com os resultados, grato com a engenhosidade e empenho do Alain e feliz pela minha impressora reviver novamente.
Um abraço a todos e não deixe de comentar.
Belíssima adaptação que você fez invertendo as peças de madeira!!
ResponderExcluirE parabéns pelo post muito bem elabora e ilustrado pelas fotos.
Paulo Fernandes
Valeu Paulo! Obrigado por comentar. Abraços, lynx.
ExcluirBoa noite meu caro!
ResponderExcluirMe chamo Lauro Neto e sou estudante de engenharia de controle e automação e moro em Belém, recentemente entrei no grupo de estudo da REPRAPBR e encontrei se contato e vi que vc é do Pará tbm, gostaria de poder entrar em contato com vc para discutir assuntos relacionados a REPRAP. Abraço.
Att
Lauro Neto